Jump to content

Edit History

Komodo

Komodo


Bilder legger seg dobbelt

Krimart skrev On 22.3.2018 at 16.14:

Igjen: imponerende. Gruer meg til du er ferdig ...  

 

Hadde ikke du et helt 200kg fat? Brukt opp alt allerede?? 

Takker så mye for det Krimart, tolker det slik at du setter pris på å følge med på prosjektet :smiley: Polyester, joda, jeg fikk et fat, men det var ikke fullt. Kanskje 140 kg. Har også tømt 5 20kg spann, er på det sjette nå :sweat:  Men nå skal det også sies at det gikk med ganske mange kilo til badeplattformprosjektet på Viksunden i fjor. Støpte ei tjukk massiv plate uten kjerne. Hadde også et uhell hvor det rant x antall liter ut i grusen :blush: Hvor mye er egentlig ikke godt å si.

 

Ellers har det blitt lagt ned noen flere timer i prosjektet siden sist. Skulle egentlig få hjelp av en proff til å støpe dørken på tirsdag, men så gikk han hen og pådro seg en blindtarmbetennelse, så da utgikk det.

 

Holdt imidlertid på å glemme at jeg skulle ha forsterkninger til montasjen av jockeysetet. Den orginale boringen i flensen på setet ville jeg ikke bruke, så jeg boret nye hull. Hadde jo uansett støpt på flere lag på innsiden. Målte nøye ut slik at det ble symmetrisk og lik avstand mellom hullene. Etterpå knabbet jeg hullbildet til malen.

5ab8281a48f4d_25_03_1807.jpg.64e7e63cf4a69fed8624b3a117c215c2.jpg

 

Hullbildet ble så overført til dørken.

5ab8281ed3033_25_03_1808.jpg.2ac00629b935eac5a02c98a4e93f446e.jpg

 

Tok ut 50mm hull i divinycellen og fjernet senteret.

5ab82822b3e8b_25_03_1809.jpg.224f88c6b9de2d27e84d479b633cbcd4.jpg

 

Så var det å sparkle opp.

5ab82827a0717_25_03_1810.jpg.ccacf8280278e55b36cf633759e32c9b.jpg

 

Neste arbeidsoppgave var støping av dørk. Her tilpasses det glassfiber. Siden jeg må rulle rundt alle stusser, luker, forsenkninger osv. var det om å gjøre å forberede alt så mye som mulig. Det tar tid å påføre polyester, rulle ut matte, mette mattene med polyester, og til slutt rulle ut luft. Særlig når man skal gjøre det alene, det hadde egentlig vært en fordel å vært fire til denne jobben. 

5ab8280a42a83_25_03_1803.jpg.f2289e487050eefc21e42c4385a86fb1.jpg

 

Tok også fram batteriet som skal stå i jolla og kontrollerte det. Det har ikke vært ladet siden i fjor en eller annen gang, tror det var på våren. Men det har tydeligvis holdt bra på spenningen. Satte på "brødristeren" fra BT og grillet det noen sekunder, og det virket helt topp! Etter grillingen stabiliserte spenningen seg på 12,85V. Dette er et brukt batteri som jeg kjøpte av @Framtia  Egentlig hadde jeg tenkt å sette inn ett eller to Haze 110 gel, men det havnet i Viksunden alle sammen (kjøpte 6 på tilbud). 

5ab8282ca11ff_25_03_1811.jpg.3dc892c6d2eb01cffe02b614855546aa.jpg

 

Det har vært en utfordring å få til støping med de temperaturene vi har hatt i vinter og vår, men i dag så det endelig ut til at det skulle bli en mulighet. Det var meldt knallsol hele dagen, og lite vind, så da blir det fin temperatur inne i teltet. Knallet derfor til med støping av topplaminatet på dørken i dag. Begynte tidlig på formiddagen med å mette divinycellen med polyester.

5ab828314674f_25_03_1812.jpg.c36a8596d946f7f0773b1d7110bd86a3.jpg

 

Det skulle legges tre lag duk. Et lag 600g CSM, et lag 600g sydd roving, og et lag 600g CSM på topp. All duk var klippet og forberedt så god som mulig for at arbeidet skulle flyte effektivt. Av erfaring merket jeg opp en senterlinje i midten av dørken. Merket også senteret av mattene, så på den måten hadde jeg et utgangspunkt for å legge matta rett. Jeg merket også opp hvor alle matter skulle starte og stoppe på de tre forskjellige lagene. Jeg brukte litt tid på alle forberedelser, men når man står der og skal rulle ut alt alene så er det ikke tid til å knote. Stusser og luke kompliserer leggingen, men jeg har bygget opp et repo på hver side av båten, så jeg rakk bort til stussene for å klippe til rovingen når jeg la den. Rovingen er den som er vanskeligst å legge på så store flater. Blir den først skjev er den nesten håpløs å rette. Forsøker man å dra i den skrukker den seg, og det blir en utfordring å få den rett etterpå . Rovingen består jo av tråder som er like lang som matta, så det går heller ikke an å dra i den for å strekke den slik som CSM når den er fuktet. 

 

Her støpes det. På dette tidspunktet hadde jeg kommet meg forbi det mest kritiske. Jeg hadde fått lagt tre lag helt fram til bakkant av luka og rullet ut lufta uten at det hadde begynt å gelle. Resten måtte jeg rulle ut mens jeg stod i luka. Litt knot å sitte på huk nedi luka og rulle langs kantene, så det ble litt klin og kliss. Kom imidlertid i mål med skinnet i behold, så da var det greit :smiley:  Men jeg må vel si at dette er den jobben jeg aller helst skulle hatt en håndtlanger/medhjelper så langt i prosjektet. Det var for eksempel ikke så lett å komme seg ut av luka uten å ha noe å trå på når jeg skulle blande mer polyester :sweat:  Det er også et stressmoment at man gjerne skulle vært flere steder samtidig og rullet ut luft...

5ab82835c1620_25_03_1813.jpg.5c28930d0d7c7fd1f7bb0db2a2167959.jpg

   

Men så var det ferdig støpt da. Litt stress, men etter råd fra @Knude og @Åge Grevlingen ville jeg forsøke så langt jeg klarte å legge alle lagene vått i vått. Det blir nok som de sier det beste, og det er jo også lettere å oppnå høyere glassprosent når man legger flere lag vått i vått.

5ab82839cf5f1_25_03_1814.jpg.16a86cd1e03463bb3f164085c3f1286c.jpg

 

Litt merkelig farge på den siste polyesteren jeg fikk. Mørkegrønn som går over til blåaktig der det er tykkest.

5ab8284243afc_25_03_1816.jpg.2569461949784e7e10324e5a081cddc5.jpg

 

Flens til inspeksjonsluke over tankmåler fikk seg tre ekstra lag med duk.

5ab8283e32eee_25_03_1815.jpg.23a4659a68a2a446abd9c3a279eff45b.jpg

 

Så var det å dekke til. Lot det være en åpning på plasten de første timene før jeg lukket. Det er meldt 3 kuldegrader i natt, så jeg dro over to lag plast og teipet igjen. Fikk imidlertid litt dårlig følelse med å ha det så tett, så etter en stund gikk jeg ut igjen og åpnet opp litt lufting. Har nevnt det før, men hvor smart er det egentlig å ha en elektrisk vifteovn stående i styrendamp i et sånt telt? Tenker brann og eksplosjonsfare :ghost:

5ab8284dd4902_25_03_1819.jpg.bf48a9be8dfcbbbbc4c452eb32ba7cf0.jpg

 

Så var det dagens lille tips. Jeg bruker mye av de svarte engangs gummihanskene fra Biltema, men av og til bruker jeg slike tykke røde. De er lettere å ta av og på, og tåler aceton bedre. Hvis man bruker slike hansker bør de henges opp til lufting/tørk etter bruk. Da er det greit med slike klyper med magnet, også de fra BT, som er beregnet på malepensler på spann :thumbsup:

 

5ab82848ea639_25_03_1818.jpg.677a93bc4cbaa63ebc2cc2e1de16084f.jpg

 

Oppsummert ble regnskapet slik for topplaminatet på dørken:

 

2 lag 600g CSM:        9kg

1 lag 600g Roving:   4,5kg

Polyester:                 21,7kg (inkludert polyester til priming av divinycell)

Totalt:                        35,2kg 

 

Obs, lagt til: Et par kilo matte til strimling langs kant samt polyester til dette tilkommer!

 

Men nå sluttet enter-tasten å virke igjen :confused: Hva er det for no det der da Ingar ?? Det er bare her på BP den ikke virker...(kanskje det er et hint om å ikke skrive så lange innlegg :giggle:)

 

25.03.18 17.jpg

 

-------------------

 

Lagt til: Fikk entertasten til å virke ved redigering...

 

Oppdaget også en aldri så liten tabbe (igjen...) Det er en eller to ting jeg har glemt å ta høyde for når jeg plasserte trekkrørene som skal opp i konsollen, så der ble det en liten "nesten-kollisjon".

25.03.18 04.jpg

 

Sånn kan det jo ikke være. Så jeg måtte dra konsollen 2cm bakover, og da valgte jeg å gjøre det med setet også. Det får heller så sin prøve at det blir litt mindre fotplass.

25.03.18 05.jpg

 

Her er sirklene tegnet inn slik jeg hadde tenkt. Det som ikke var tatt høyde for var at jeg tok ut større hull enn forutsatt for trekkrørene, samt at jeg ikke hadde tenkt at jeg ville ha skottet for akterbenken oppå dørken. Den veggen skal lages med divinycellkjerne, så den vil bli ca 25mm tykk. 

25.03.18 06.jpg

 

Komodo

Komodo


Bilder legger seg dobbelt

Krimart skrev On 22.3.2018 at 16.14:

Igjen: imponerende. Gruer meg til du er ferdig ...  

 

Hadde ikke du et helt 200kg fat? Brukt opp alt allerede?? 

Takker så mye for det Krimart, tolker det slik at du setter pris på å følge med på prosjektet :smiley: Polyester, joda, jeg fikk et fat, men det var ikke fullt. Kanskje 140 kg. Har også tømt 5 20kg spann, er på det sjette nå :sweat:  Men nå skal det også sies at det gikk med ganske mange kilo til badeplattformprosjektet på Viksunden i fjor. Støpte ei tjukk massiv plate uten kjerne. Hadde også et uhell hvor det rant x antall liter ut i grusen :blush: Hvor mye er egentlig ikke godt å si.

 

Ellers har det blitt lagt ned noen flere timer i prosjektet siden sist. Skulle egentlig få hjelp av en proff til å støpe dørken på tirsdag, men så gikk han hen og pådro seg en blindtarmbetennelse, så da utgikk det.

 

Holdt imidlertid på å glemme at jeg skulle ha forsterkninger til montasjen av jockeysetet. Den orginale boringen i flensen på setet ville jeg ikke bruke, så jeg boret nye hull. Hadde jo uansett støpt på flere lag på innsiden. Målte nøye ut slik at det ble symmetrisk og lik avstand mellom hullene. Etterpå knabbet jeg hullbildet til malen.

5ab8281a48f4d_25_03_1807.jpg.64e7e63cf4a69fed8624b3a117c215c2.jpg

 

Hullbildet ble så overført til dørken.

5ab8281ed3033_25_03_1808.jpg.2ac00629b935eac5a02c98a4e93f446e.jpg

 

Tok ut 50mm hull i divinycellen og fjernet senteret.

5ab82822b3e8b_25_03_1809.jpg.224f88c6b9de2d27e84d479b633cbcd4.jpg

 

Så var det å sparkle opp.

5ab82827a0717_25_03_1810.jpg.ccacf8280278e55b36cf633759e32c9b.jpg

 

Neste arbeidsoppgave var støping av dørk. Her tilpasses det glassfiber. Siden jeg må rulle rundt alle stusser, luker, forsenkninger osv. var det om å gjøre å forberede alt så mye som mulig. Det tar tid å påføre polyester, rulle ut matte, mette mattene med polyester, og til slutt rulle ut luft. Særlig når man skal gjøre det alene, det hadde egentlig vært en fordel å vært fire til denne jobben. 

5ab8280a42a83_25_03_1803.jpg.f2289e487050eefc21e42c4385a86fb1.jpg

 

Tok også fram batteriet som skal stå i jolla og kontrollerte det. Det har ikke vært ladet siden i fjor en eller annen gang, tror det var på våren. Men det har tydeligvis holdt bra på spenningen. Satte på "brødristeren" fra BT og grillet det noen sekunder, og det virket helt topp! Etter grillingen stabiliserte spenningen seg på 12,85V. Dette er et brukt batteri som jeg kjøpte av @Framtia  Egentlig hadde jeg tenkt å sette inn ett eller to Haze 110 gel, men det havnet i Viksunden alle sammen (kjøpte 6 på tilbud). 

5ab8282ca11ff_25_03_1811.jpg.3dc892c6d2eb01cffe02b614855546aa.jpg

 

Det har vært en utfordring å få til støping med de temperaturene vi har hatt i vinter og vår, men i dag så det endelig ut til at det skulle bli en mulighet. Det var meldt knallsol hele dagen, og lite vind, så da blir det fin temperatur inne i teltet. Knallet derfor til med støping av topplaminatet på dørken i dag. Begynte tidlig på formiddagen med å mette divinycellen med polyester.

5ab828314674f_25_03_1812.jpg.c36a8596d946f7f0773b1d7110bd86a3.jpg

 

Det skulle legges tre lag duk. Et lag 600g CSM, et lag 600g sydd roving, og et lag 600g CSM på topp. All duk var klippet og forberedt så god som mulig for at arbeidet skulle flyte effektivt. Av erfaring merket jeg opp en senterlinje i midten av dørken. Merket også senteret av mattene, så på den måten hadde jeg et utgangspunkt for å legge matta rett. Jeg merket også opp hvor alle matter skulle starte og stoppe på de tre forskjellige lagene. Jeg brukte litt tid på alle forberedelser, men når man står der og skal rulle ut alt alene så er det ikke tid til å knote. Stusser og luke kompliserer leggingen, men jeg har bygget opp et repo på hver side av båten, så jeg rakk bort til stussene for å klippe til rovingen når jeg la den. Rovingen er den som er vanskeligst å legge på så store flater. Blir den først skjev er den nesten håpløs å rette. Forsøker man å dra i den skrukker den seg, og det blir en utfordring å få den rett etterpå . Rovingen består jo av tråder som er like lang som matta, så det går heller ikke an å dra i den for å strekke den slik som CSM når den er fuktet. 

 

Her støpes det. På dette tidspunktet hadde jeg kommet meg forbi det mest kritiske. Jeg hadde fått lagt tre lag helt fram til bakkant av luka og rullet ut lufta uten at det hadde begynt å gelle. Resten måtte jeg rulle ut mens jeg stod i luka. Litt knot å sitte på huk nedi luka og rulle langs kantene, så det ble litt klin og kliss. Kom imidlertid i mål med skinnet i behold, så da var det greit :smiley:  Men jeg må vel si at dette er den jobben jeg aller helst skulle hatt en håndtlanger/medhjelper så langt i prosjektet. Det var for eksempel ikke så lett å komme seg ut av luka uten å ha noe å trå på når jeg skulle blande mer polyester :sweat:  Det er også et stressmoment at man gjerne skulle vært flere steder samtidig og rullet ut luft...

5ab82835c1620_25_03_1813.jpg.5c28930d0d7c7fd1f7bb0db2a2167959.jpg

   

Men så var det ferdig støpt da. Litt stress, men etter råd fra @Knude og @Åge Grevlingen ville jeg forsøke så langt jeg klarte å legge alle lagene vått i vått. Det blir nok som de sier det beste, og det er jo også lettere å oppnå høyere glassprosent når man legger flere lag vått i vått.

5ab82839cf5f1_25_03_1814.jpg.16a86cd1e03463bb3f164085c3f1286c.jpg

 

Litt merkelig farge på den siste polyesteren jeg fikk. Mørkegrønn som går over til blåaktig der det er tykkest.

5ab8284243afc_25_03_1816.jpg.2569461949784e7e10324e5a081cddc5.jpg

 

Flens til inspeksjonsluke over tankmåler fikk seg tre ekstra lag med duk.

5ab8283e32eee_25_03_1815.jpg.23a4659a68a2a446abd9c3a279eff45b.jpg

 

Så var det å dekke til. Lot det være en åpning på plasten de første timene før jeg lukket. Det er meldt 3 kuldegrader i natt, så jeg dro over to lag plast og teipet igjen. Fikk imidlertid litt dårlig følelse med å ha det så tett, så etter en stund gikk jeg ut igjen og åpnet opp litt lufting. Har nevnt det før, men hvor smart er det egentlig å ha en elektrisk vifteovn stående i styrendamp i et sånt telt? Tenker brann og eksplosjonsfare :ghost:

5ab8284dd4902_25_03_1819.jpg.bf48a9be8dfcbbbbc4c452eb32ba7cf0.jpg

 

Så var det dagens lille tips. Jeg bruker mye av de svarte engangs gummihanskene fra Biltema, men av og til bruker jeg slike tykke røde. De er lettere å ta av og på, og tåler aceton bedre. Hvis man bruker slike hansker bør de henges opp til lufting/tørk etter bruk. Da er det greit med slike klyper med magnet, også de fra BT, som er beregnet på malepensler på spann :thumbsup:

 

5ab82848ea639_25_03_1818.jpg.677a93bc4cbaa63ebc2cc2e1de16084f.jpg

 

Oppsummert ble regnskapet slik for topplaminatet på dørken:

 

2 lag 600g CSM:        9kg

1 lag 600g Roving:   4,5kg

Polyester:                 21,7kg (inkludert polyester til priming av divinycell)

Totalt:                        35,2kg 

 

Men nå sluttet enter-tasten å virke igjen :confused: Hva er det for no det der da Ingar ?? Det er bare her på BP den ikke virker...(kanskje det er et hint om å ikke skrive så lange innlegg :giggle:)

 

25.03.18 17.jpg

 

-------------------

 

Lagt til: Fikk entertasten til å virke ved redigering...

 

Oppdaget også en aldri så liten tabbe (igjen...) Det er en eller to ting jeg har glemt å ta høyde for når jeg plasserte trekkrørene som skal opp i konsollen, så der ble det en liten "nesten-kollisjon".

25.03.18 04.jpg

 

Sånn kan det jo ikke være. Så jeg måtte dra konsollen 2cm bakover, og da valgte jeg å gjøre det med setet også. Det får heller så sin prøve at det blir litt mindre fotplass.

25.03.18 05.jpg

 

Her er sirklene tegnet inn slik jeg hadde tenkt. Det som ikke var tatt høyde for var at jeg tok ut større hull enn forutsatt for trekkrørene, samt at jeg ikke hadde tenkt at jeg ville ha skottet for akterbenken oppå dørken. Den veggen skal lages med divinycellkjerne, så den vil bli ca 25mm tykk. 

25.03.18 06.jpg

 

Komodo

Komodo


Bilder legger seg dobbelt

Krimart skrev On 22.3.2018 at 16.14:

Igjen: imponerende. Gruer meg til du er ferdig ...  

 

Hadde ikke du et helt 200kg fat? Brukt opp alt allerede?? 

Takker så mye for det Krimart, tolker det slik at du setter pris på å følge med på prosjektet :smiley: Polyester, joda, jeg fikk et fat, men det var ikke fullt. Kanskje 140 kg. Har også tømt 5 20kg spann, er på det sjette nå :sweat:  Men nå skal det også sies at det gikk med ganske mange kilo til badeplattformprosjektet på Viksunden i fjor. Støpte ei tjukk massiv plate uten kjerne. Hadde også et uhell hvor det rant x antall liter ut i grusen :blush: Hvor mye er egentlig ikke godt å si.

 

Ellers har det blitt lagt ned noen flere timer i prosjektet siden sist. Skulle egentlig få hjelp av en proff til å støpe dørken på tirsdag, men så gikk han hen og pådro seg en blindtarmbetennelse, så da utgikk det.

 

Holdt imidlertid på å glemme at jeg skulle ha forsterkninger til montasjen av jockeysetet. Den orginale boringen i flensen på setet ville jeg ikke bruke, så jeg boret nye hull. Hadde jo uansett støpt på flere lag på innsiden. Målte nøye ut slik at det ble symmetrisk og lik avstand mellom hullene. Etterpå knabbet jeg hullbildet til malen.

5ab8281a48f4d_25_03_1807.jpg.64e7e63cf4a69fed8624b3a117c215c2.jpg

 

Hullbildet ble så overført til dørken.

5ab8281ed3033_25_03_1808.jpg.2ac00629b935eac5a02c98a4e93f446e.jpg

 

Tok ut 50mm hull i divinycellen og fjernet senteret.

5ab82822b3e8b_25_03_1809.jpg.224f88c6b9de2d27e84d479b633cbcd4.jpg

 

Så var det å sparkle opp.

5ab82827a0717_25_03_1810.jpg.ccacf8280278e55b36cf633759e32c9b.jpg

 

Neste arbeidsoppgave var støping av dørk. Her tilpasses det glassfiber. Siden jeg må rulle rundt alle stusser, luker, forsenkninger osv. var det om å gjøre å forberede alt så mye som mulig. Det tar tid å påføre polyester, rulle ut matte, mette mattene med polyester, og til slutt rulle ut luft. Særlig når man skal gjøre det alene, det hadde egentlig vært en fordel å vært fire til denne jobben. 

5ab8280a42a83_25_03_1803.jpg.f2289e487050eefc21e42c4385a86fb1.jpg

 

Tok også fram batteriet som skal stå i jolla og kontrollerte det. Det har ikke vært ladet siden i fjor en eller annen gang, tror det var på våren. Men det har tydeligvis holdt bra på spenningen. Satte på "brødristeren" fra BT og grillet det noen sekunder, og det virket helt topp! Etter grillingen stabiliserte spenningen seg på 12,85V. Dette er et brukt batteri som jeg kjøpte av @Framtia  Egentlig hadde jeg tenkt å sette inn ett eller to Haze 110 gel, men det havnet i Viksunden alle sammen (kjøpte 6 på tilbud). 

5ab8282ca11ff_25_03_1811.jpg.3dc892c6d2eb01cffe02b614855546aa.jpg

 

Det har vært en utfordring å få til støping med de temperaturene vi har hatt i vinter og vår, men i dag så det endelig ut til at det skulle bli en mulighet. Det var meldt knallsol hele dagen, og lite vind, så da blir det fin temperatur inne i teltet. Knallet derfor til med støping av topplaminatet på dørken i dag. Begynte tidlig på formiddagen med å mette divinycellen med polyester.

5ab828314674f_25_03_1812.jpg.c36a8596d946f7f0773b1d7110bd86a3.jpg

 

Det skulle legges tre lag duk. Et lag 600g CSM, et lag 600g sydd roving, og et lag 600g CSM på topp. All duk var klippet og forberedt så god som mulig for at arbeidet skulle flyte effektivt. Av erfaring merket jeg opp en senterlinje i midten av dørken. Merket også senteret av mattene, så på den måten hadde jeg et utgangspunkt for å legge matta rett. Jeg merket også opp hvor alle matter skulle starte og stoppe på de tre forskjellige lagene. Jeg brukte litt tid på alle forberedelser, men når man står der og skal rulle ut alt alene så er det ikke tid til å knote. Stusser og luke kompliserer leggingen, men jeg har bygget opp et repo på hver side av båten, så jeg rakk bort til stussene for å klippe til rovingen når jeg la den. Rovingen er den som er vanskeligst å legge på så store flater. Blir den først skjev er den nesten håpløs å rette. Forsøker man å dra i den skrukker den seg, og det blir en utfordring å få den rett etterpå . Rovingen består jo av tråder som er like lang som matta, så det går heller ikke an å dra i den for å strekke den slik som CSM når den er fuktet. 

 

Her støpes det. På dette tidspunktet hadde jeg kommet meg forbi det mest kritiske. Jeg hadde fått lagt tre lag helt fram til bakkant av luka og rullet ut lufta uten at det hadde begynt å gelle. Resten måtte jeg rulle ut mens jeg stod i luka. Litt knot å sitte på huk nedi luka og rulle langs kantene, så det ble litt klin og kliss. Kom imidlertid i mål med skinnet i behold, så da var det greit :smiley:  Men jeg må vel si at dette er den jobben jeg aller helst skulle hatt en håndtlanger/medhjelper så langt i prosjektet. Det var for eksempel ikke så lett å komme seg ut av luka uten å ha noe å trå på når jeg skulle blande mer polyester :sweat:  Det er også et stressmoment at man gjerne skulle vært flere steder samtidig og rullet ut luft...

5ab82835c1620_25_03_1813.jpg.5c28930d0d7c7fd1f7bb0db2a2167959.jpg

   

Men så var det ferdig støpt da. Litt stress, men etter råd fra @Knude og @Åge Grevlingen ville jeg forsøke så langt jeg klarte å legge alle lagene vått i vått. Det blir nok som de sier det beste, og det er jo også lettere å oppnå høyere glassprosent når man legger flere lag vått i vått.

5ab82839cf5f1_25_03_1814.jpg.16a86cd1e03463bb3f164085c3f1286c.jpg

 

Litt merkelig farge på den siste polyesteren jeg fikk. Mørkegrønn som går over til blåaktig der det er tykkest.

5ab8284243afc_25_03_1816.jpg.2569461949784e7e10324e5a081cddc5.jpg

 

Flens til inspeksjonsluke over tankmåler fikk seg tre ekstra lag med duk.

5ab8283e32eee_25_03_1815.jpg.23a4659a68a2a446abd9c3a279eff45b.jpg

 

Så var det å dekke til. Lot det være en åpning på plasten de første timene før jeg lukket. Det er meldt 3 kuldegrader i natt, så jeg dro over to lag plast og teipet igjen. Fikk imidlertid litt dårlig følelse med å ha det så tett, så etter en stund gikk jeg ut igjen og åpnet opp litt lufting. Har nevnt det før, men hvor smart er det egentlig å ha en elektrisk vifteovn stående i styrendamp i et sånt telt? Tenker brann og eksplosjonsfare :ghost:

5ab8284dd4902_25_03_1819.jpg.bf48a9be8dfcbbbbc4c452eb32ba7cf0.jpg

 

Så var det dagens lille tips. Jeg bruker mye av de svarte engangs gummihanskene fra Biltema, men av og til bruker jeg slike tykke røde. De er lettere å ta av og på, og tåler aceton bedre. Hvis man bruker slike hansker bør de henges opp til lufting/tørk etter bruk. Da er det greit med slike klyper med magnet, også de fra BT, som er beregnet på malepensler på spann :thumbsup:

 

5ab82848ea639_25_03_1818.jpg.677a93bc4cbaa63ebc2cc2e1de16084f.jpg

 

Oppsummert ble regnskapet slik for topplaminatet på dørken:

2 lag 600g CSM:        9kg

1 lag 600g Roving:   4,5kg

Polyester:                 21,7kg (inkludert polyester til priming av divinycell)

Totalt:                        35,2kg  Men nå sluttet enter-tasten å virke igjen :confused: Hva er det for no det der da Ingar ?? Det er bare her på BP den ikke virker...(kanskje det er et hint om å ikke skrive så lange innlegg :giggle:)

 

25.03.18 17.jpg

 

-------------------

 

Lagt til: Fikk entertasten til å virke ved redigering...

 

Oppdaget også en aldri så liten tabbe (igjen...) Det er en eller to ting jeg har glemt å ta høyde for når jeg plasserte trekkrørene som skal opp i konsollen, så der ble det en liten "nesten-kollisjon".

25.03.18 04.jpg

 

Sånn kan det jo ikke være. Så jeg måtte dra konsollen 2cm bakover, og da valgte jeg å gjøre det med setet også. Det får heller så sin prøve at det blir litt mindre fotplass.

25.03.18 05.jpg

 

Her er sirklene tegnet inn slik jeg hadde tenkt. Det som ikke var tatt høyde for var at jeg tok ut større hull enn forutsatt for trekkrørene, samt at jeg ikke hadde tenkt at jeg ville ha skottet for akterbenken oppå dørken. Den veggen skal lages med divinycellkjerne, så den vil bli ca 25mm tykk. 

25.03.18 06.jpg

 

Komodo

Komodo


Bilder legger seg dobbelt

Krimart skrev On 22.3.2018 at 16.14:

Igjen: imponerende. Gruer meg til du er ferdig ...  

 

Hadde ikke du et helt 200kg fat? Brukt opp alt allerede?? 

Takker så mye for det Krimart, tolker det slik at du setter pris på å følge med på prosjektet :smiley: Polyester, joda, jeg fikk et fat, men det var ikke fullt. Kanskje 140 kg. Har også tømt 5 20kg spann, er på det sjette nå :sweat:  Men nå skal det også sies at det gikk med ganske mange kilo til badeplattformprosjektet på Viksunden i fjor. Støpte ei tjukk massiv plate uten kjerne. Hadde også et uhell hvor det rant x antall liter ut i grusen :blush: Hvor mye er egentlig ikke godt å si.

 

Ellers har det blitt lagt ned noen flere timer i prosjektet siden sist. Skulle egentlig få hjelp av en proff til å støpe dørken på tirsdag, men så gikk han hen og pådro seg en blindtarmbetennelse, så da utgikk det.

 

Holdt imidlertid på å glemme at jeg skulle ha forsterkninger til montasjen av jockeysetet. Den orginale boringen i flensen på setet ville jeg ikke bruke, så jeg boret nye hull. Hadde jo uansett støpt på flere lag på innsiden. Målte nøye ut slik at det ble symmetrisk og lik avstand mellom hullene. Etterpå knabbet jeg hullbildet til malen.

5ab8281a48f4d_25_03_1807.jpg.64e7e63cf4a69fed8624b3a117c215c2.jpg

 

Hullbildet ble så overført til dørken.

5ab8281ed3033_25_03_1808.jpg.2ac00629b935eac5a02c98a4e93f446e.jpg

 

Tok ut 50mm hull i divinycellen og fjernet senteret.

5ab82822b3e8b_25_03_1809.jpg.224f88c6b9de2d27e84d479b633cbcd4.jpg

 

Så var det å sparkle opp.

5ab82827a0717_25_03_1810.jpg.ccacf8280278e55b36cf633759e32c9b.jpg

 

Neste arbeidsoppgave var støping av dørk. Her tilpasses det glassfiber. Siden jeg må rulle rundt alle stusser, luker, forsenkninger osv. var det om å gjøre å forberede alt så mye som mulig. Det tar tid å påføre polyester, rulle ut matte, mette mattene med polyester, og til slutt rulle ut luft. Særlig når man skal gjøre det alene, det hadde egentlig vært en fordel å vært fire til denne jobben. 

5ab8280a42a83_25_03_1803.jpg.f2289e487050eefc21e42c4385a86fb1.jpg

 

Tok også fram batteriet som skal stå i jolla og kontrollerte det. Det har ikke vært ladet siden i fjor en eller annen gang, tror det var på våren. Men det har tydeligvis holdt bra på spenningen. Satte på "brødristeren" fra BT og grillet det noen sekunder, og det virket helt topp! Etter grillingen stabiliserte spenningen seg på 12,85V. Dette er et brukt batteri som jeg kjøpte av @Framtia  Egentlig hadde jeg tenkt å sette inn ett eller to Haze 110 gel, men det havnet i Viksunden alle sammen (kjøpte 6 på tilbud). 

5ab8282ca11ff_25_03_1811.jpg.3dc892c6d2eb01cffe02b614855546aa.jpg

 

Det har vært en utfordring å få til støping med de temperaturene vi har hatt i vinter og vår, men i dag så det endelig ut til at det skulle bli en mulighet. Det var meldt knallsol hele dagen, og lite vind, så da blir det fin temperatur inne i teltet. Knallet derfor til med støping av topplaminatet på dørken i dag. Begynte tidlig på formiddagen med å mette divinycellen med polyester.

5ab828314674f_25_03_1812.jpg.c36a8596d946f7f0773b1d7110bd86a3.jpg

 

Det skulle legges tre lag duk. Et lag 600g CSM, et lag 600g sydd roving, og et lag 600g CSM på topp. All duk var klippet og forberedt så god som mulig for at arbeidet skulle flyte effektivt. Av erfaring merket jeg opp en senterlinje i midten av dørken. Merket også senteret av mattene, så på den måten hadde jeg et utgangspunkt for å legge matta rett. Jeg merket også opp hvor alle matter skulle starte og stoppe på de tre forskjellige lagene. Jeg brukte litt tid på alle forberedelser, men når man står der og skal rulle ut alt alene så er det ikke tid til å knote. Stusser og luke kompliserer leggingen, men jeg har bygget opp et repo på hver side av båten, så jeg rakk bort til stussene for å klippe til rovingen når jeg la den. Rovingen er den som er vanskeligst å legge på så store flater. Blir den først skjev er den nesten håpløs å rette. Forsøker man å dra i den skrukker den seg, og det blir en utfordring å få den rett etterpå . Rovingen består jo av tråder som er like lang som matta, så det går heller ikke an å dra i den for å strekke den slik som CSM når den er fuktet. 

 

Her støpes det. På dette tidspunktet hadde jeg kommet meg forbi det mest kritiske. Jeg hadde fått lagt tre lag helt fram til bakkant av luka og rullet ut lufta uten at det hadde begynt å gelle. Resten måtte jeg rulle ut mens jeg stod i luka. Litt knot å sitte på huk nedi luka og rulle langs kantene, så det ble litt klin og kliss. Kom imidlertid i mål med skinnet i behold, så da var det greit :smiley:  Men jeg må vel si at dette er den jobben jeg aller helst skulle hatt en håndtlanger/medhjelper så langt i prosjektet. Det var for eksempel ikke så lett å komme seg ut av luka uten å ha noe å trå på når jeg skulle blande mer polyester :sweat:  Det er også et stressmoment at man gjerne skulle vært flere steder samtidig og rullet ut luft...

5ab82835c1620_25_03_1813.jpg.5c28930d0d7c7fd1f7bb0db2a2167959.jpg

   

Men så var det ferdig støpt da. Litt stress, men etter råd fra @Knude og @Åge Grevlingen ville jeg forsøke så langt jeg klarte å legge alle lagene vått i vått. Det blir nok som de sier det beste, og det er jo også lettere å oppnå høyere glassprosent når man legger flere lag vått i vått.

5ab82839cf5f1_25_03_1814.jpg.16a86cd1e03463bb3f164085c3f1286c.jpg

 

Litt merkelig farge på den siste polyesteren jeg fikk. Mørkegrønn som går over til blåaktig der det er tykkest.

5ab8284243afc_25_03_1816.jpg.2569461949784e7e10324e5a081cddc5.jpg

 

Flens til inspeksjonsluke over tankmåler fikk seg tre ekstra lag med duk.

5ab8283e32eee_25_03_1815.jpg.23a4659a68a2a446abd9c3a279eff45b.jpg

 

Så var det å dekke til. Lot det være en åpning på plasten de første timene før jeg lukket. Det er meldt 3 kuldegrader i natt, så jeg dro over to lag plast og teipet igjen. Fikk imidlertid litt dårlig følelse med å ha det så tett, så etter en stund gikk jeg ut igjen og åpnet opp litt lufting. Har nevnt det før, men hvor smart er det egentlig å ha en elektrisk vifteovn stående i styrendamp i et sånt telt? Tenker brann og eksplosjonsfare :ghost:

5ab8284dd4902_25_03_1819.jpg.bf48a9be8dfcbbbbc4c452eb32ba7cf0.jpg

 

Så var det dagens lille tips. Jeg bruker mye av de svarte engangs gummihanskene fra Biltema, men av og til bruker jeg slike tykke røde. De er lettere å ta av og på, og tåler aceton bedre. Hvis man bruker slike hansker bør de henges opp til lufting/tørk etter bruk. Da er det greit med slike klyper med magnet, også de fra BT, som er beregnet på malepensler på spann :thumbsup:

 

5ab82848ea639_25_03_1818.jpg.677a93bc4cbaa63ebc2cc2e1de16084f.jpg

 

Oppsummert ble regnskapet slik for topplaminatet på dørken:

2 lag 600g CSM:        9kg

1 lag 600g Roving:   4,5kg

Polyester:                 21,7kg (inkludert polyester til priming av divinycell)

Totalt:                        35,2kg  Men nå sluttet enter-tasten å virke igjen :confused: Hva er det for no det der da Ingar ?? Det er bare her på BP den ikke virker...(kanskje det er et hint om å ikke skrive så lange innlegg :giggle:)

 

25.03.18 17.jpg

 

25.03.18 04.jpg

25.03.18 05.jpg

25.03.18 06.jpg

 

Komodo

Komodo


Bilder legger seg dobbelt

Krimart skrev On 22.3.2018 at 16.14:

Igjen: imponerende. Gruer meg til du er ferdig ...  

 

Hadde ikke du et helt 200kg fat? Brukt opp alt allerede?? 

Takker så mye for det Krimart, tolker det slik at du setter pris på å følge med på prosjektet :smiley: Polyester, joda, jeg fikk et fat, men det var ikke fullt. Kanskje 140 kg. Har også tømt 5 20kg spann, er på det sjette nå :sweat:  Men nå skal det også sies at det gikk med ganske mange kilo til badeplattformprosjektet på Viksunden i fjor. Støpte ei tjukk massiv plate uten kjerne. Hadde også et uhell hvor det rant x antall liter ut i grusen :blush: Hvor mye er egentlig ikke godt å si.

 

Ellers har det blitt lagt ned noen flere timer i prosjektet siden sist. Skulle egentlig få hjelp av en proff til å støpe dørken på tirsdag, men så gikk han hen og pådro seg en blindtarmbetennelse, så da utgikk det.

 

Holdt imidlertid på å glemme at jeg skulle ha forsterkninger til montasjen av jockeysetet. Den orginale boringen i flensen på setet ville jeg ikke bruke, så jeg boret nye hull. Hadde jo uansett støpt på flere lag på innsiden. Målte nøye ut slik at det ble symmetrisk og lik avstand mellom hullene. Etterpå knabbet jeg hullbildet til malen.

5ab8281a48f4d_25_03_1807.jpg.64e7e63cf4a69fed8624b3a117c215c2.jpg

 

Hullbildet ble så overført til dørken.

5ab8281ed3033_25_03_1808.jpg.2ac00629b935eac5a02c98a4e93f446e.jpg

 

Tok ut 50mm hull i divinycellen og fjernet senteret.

5ab82822b3e8b_25_03_1809.jpg.224f88c6b9de2d27e84d479b633cbcd4.jpg

 

Så var det å sparkle opp.

5ab82827a0717_25_03_1810.jpg.ccacf8280278e55b36cf633759e32c9b.jpg

 

Neste arbeidsoppgave var støping av dørk. Her tilpasses det glassfiber. Siden jeg må rulle rundt alle stusser, luker, forsenkninger osv. var det om å gjøre å forberede alt så mye som mulig. Det tar tid å påføre polyester, rulle ut matte, mette mattene med polyester, og til slutt rulle ut luft. Særlig når man skal gjøre det alene, det hadde egentlig vært en fordel å vært fire til denne jobben. 

5ab8280a42a83_25_03_1803.jpg.f2289e487050eefc21e42c4385a86fb1.jpg

 

Tok også fram batteriet som skal stå i jolla og kontrollerte det. Det har ikke vært ladet siden i fjor en eller annen gang, tror det var på våren. Men det har tydeligvis holdt bra på spenningen. Satte på "brødristeren" fra BT og grillet det noen sekunder, og det virket helt topp! Etter grillingen stabiliserte spenningen seg på 12,85V. Dette er et brukt batteri som jeg kjøpte av @Framtia  Egentlig hadde jeg tenkt å sette inn ett eller to Haze 110 gel, men det havnet i Viksunden alle sammen (kjøpte 6 på tilbud). 

 

Det har vært en utfordring å få til støping med de temperaturene vi har hatt i vinter og vår, men i dag så det endelig ut til at det skulle bli en mulighet. Det var meldt knallsol hele dagen, og lite vind, så da blir det fin temperatur inne i teltet. Knallet derfor til med støping av topplaminatet på dørken i dag. Begynte tidlig på formiddagen med å mette divinycellen med polyester.

5ab828314674f_25_03_1812.jpg.c36a8596d946f7f0773b1d7110bd86a3.jpg

 

Det skulle legges tre lag duk. Et lag 600g CSM, et lag 600g sydd roving, og et lag 600g CSM på topp. All duk var klippet og forberedt så god som mulig for at arbeidet skulle flyte effektivt. Av erfaring merket jeg opp en senterlinje i midten av dørken. Merket også senteret av mattene, så på den måten hadde jeg et utgangspunkt for å legge matta rett. Jeg merket også opp hvor alle matter skulle starte og stoppe på de tre forskjellige lagene. Jeg brukte litt tid på alle forberedelser, men når man står der og skal rulle ut alt alene så er det ikke tid til å knote. Stusser og luke kompliserer leggingen, men jeg har bygget opp et repo på hver side av båten, så jeg rakk bort til stussene for å klippe til rovingen når jeg la den. Rovingen er den som er vanskeligst å legge på så store flater. Blir den først skjev er den nesten håpløs å rette. Forsøker man å dra i den skrukker den seg, og det blir en utfordring å få den rett etterpå . Rovingen består jo av tråder som er like lang som matta, så det går heller ikke an å dra i den for å strekke den slik som CSM når den er fuktet. 

 

Her støpes det. På dette tidspunktet hadde jeg kommet meg forbi det mest kritiske. Jeg hadde fått lagt tre lag helt fram til bakkant av luka og rullet ut lufta uten at det hadde begynt å gelle. Resten måtte jeg rulle ut mens jeg stod i luka. Litt knot å sitte på huk nedi luka og rulle langs kantene, så det ble litt klin og kliss. Kom imidlertid i mål med skinnet i behold, så da var det greit :smiley:  Men jeg må vel si at dette er den jobben jeg aller helst skulle hatt en håndtlanger/medhjelper så langt i prosjektet. Det var for eksempel ikke så lett å komme seg ut av luka uten å ha noe å trå på når jeg skulle blande mer polyester :sweat:  Det er også et stressmoment at man gjerne skulle vært flere steder samtidig og rullet ut luft...

5ab82835c1620_25_03_1813.jpg.5c28930d0d7c7fd1f7bb0db2a2167959.jpg

   

Men så var det ferdig støpt da. Litt stress, men etter råd fra @Knude og @Åge Grevlingen ville jeg forsøke så langt jeg klarte å legge alle lagene vått i vått. Det blir nok som de sier det beste, og det er jo også lettere å oppnå høyere glassprosent når man legger flere lag vått i vått.

5ab82839cf5f1_25_03_1814.jpg.16a86cd1e03463bb3f164085c3f1286c.jpg

 

Litt merkelig farge på den siste polyesteren jeg fikk. Mørkegrønn som går over til blåaktig der det er tykkest.

5ab8284243afc_25_03_1816.jpg.2569461949784e7e10324e5a081cddc5.jpg

 

Flens til inspeksjonsluke over tankmåler fikk seg tre ekstra lag med duk.

5ab8283e32eee_25_03_1815.jpg.23a4659a68a2a446abd9c3a279eff45b.jpg

 

Så var det å dekke til. Lot det være en åpning på plasten de første timene før jeg lukket. Det er meldt 3 kuldegrader i natt, så jeg dro over to lag plast og teipet igjen. Fikk imidlertid litt dårlig følelse med å ha det så tett, så etter en stund gikk jeg ut igjen og åpnet opp litt lufting. Har nevnt det før, men hvor smart er det egentlig å ha en elektrisk vifteovn stående i styrendamp i et sånt telt? Tenker brann og eksplosjonsfare :ghost:

5ab8284dd4902_25_03_1819.jpg.bf48a9be8dfcbbbbc4c452eb32ba7cf0.jpg

 

Så var det dagens lille tips. Jeg bruker mye av de svarte engangs gummihanskene fra Biltema, men av og til bruker jeg slike tykke røde. De er lettere å ta av og på, og tåler aceton bedre. Hvis man bruker slike hansker bør de henges opp til lufting/tørk etter bruk. Da er det greit med slike klyper med magnet, også de fra BT, som er beregnet på malepensler på spann :thumbsup:

 

5ab82848ea639_25_03_1818.jpg.677a93bc4cbaa63ebc2cc2e1de16084f.jpg

 

Oppsummert ble regnskapet slik for topplaminatet på dørken:

2 lag 600g CSM:        9kg

1 lag 600g Roving:   4,5kg

Polyester:                 21,7kg (inkludert polyester til priming av divinycell)

Totalt:                        35,2kg  Men nå sluttet enter-tasten å virke igjen :confused: Hva er det for no det der da Ingar ?? Det er bare her på BP den ikke virker...(kanskje det er et hint om å ikke skrive så lange innlegg :giggle:)

 

25.03.18 17.jpg

 

25.03.18 04.jpg

25.03.18 05.jpg

25.03.18 06.jpg

25.03.18 11.jpg

Komodo

Komodo


Bilder legger seg dobbelt

Krimart skrev On 22.3.2018 at 16.14:

Igjen: imponerende. Gruer meg til du er ferdig ...  

 

Hadde ikke du et helt 200kg fat? Brukt opp alt allerede?? 

Takker så mye for det Krimart, tolker det slik at du setter pris på å følge med på prosjektet :smiley: Polyester, joda, jeg fikk et fat, men det var ikke fullt. Kanskje 140 kg. Har også tømt 5 20kg spann, er på det sjette nå :sweat:  Men nå skal det også sies at det gikk med ganske mange kilo til badeplattformprosjektet på Viksunden i fjor. Støpte ei tjukk massiv plate uten kjerne. Hadde også et uhell hvor det rant x antall liter ut i grusen :blush: Hvor mye er egentlig ikke godt å si.

 

Ellers har det blitt lagt ned noen flere timer i prosjektet siden sist. Skulle egentlig få hjelp av en proff til å støpe dørken på tirsdag, men så gikk han hen og pådro seg en blindtarmbetennelse, så da utgikk det.

 

Holdt imidlertid på å glemme at jeg skulle ha forsterkninger til montasjen av jockeysetet. Den orginale boringen i flensen på setet ville jeg ikke bruke, så jeg boret nye hull. Hadde jo uansett støpt på flere lag på innsiden. Målte nøye ut slik at det ble symmetrisk og lik avstand mellom hullene. Etterpå knabbet jeg hullbildet til malen.

5ab8281a48f4d_25_03_1807.jpg.64e7e63cf4a69fed8624b3a117c215c2.jpg

 

Hullbildet ble så overført til dørken.

5ab8281ed3033_25_03_1808.jpg.2ac00629b935eac5a02c98a4e93f446e.jpg

 

Tok ut 50mm hull i divinycellen og fjernet senteret.

5ab82822b3e8b_25_03_1809.jpg.224f88c6b9de2d27e84d479b633cbcd4.jpg

 

Så var det å sparkle opp.

5ab82827a0717_25_03_1810.jpg.ccacf8280278e55b36cf633759e32c9b.jpg

 

Neste arbeidsoppgave var støping av dørk. Her tilpasses det glassfiber. Siden jeg må rulle rundt alle stusser, luker, forsenkninger osv. var det om å gjøre å forberede alt så mye som mulig. Det tar tid å påføre polyester, rulle ut matte, mette mattene med polyester, og til slutt rulle ut luft. Særlig når man skal gjøre det alene, det hadde egentlig vært en fordel å vært fire til denne jobben. 

5ab8280a42a83_25_03_1803.jpg.f2289e487050eefc21e42c4385a86fb1.jpg

 

Tok også fram batteriet som skal stå i jolla og kontrollerte det. Det har ikke vært ladet siden i fjor en eller annen gang, tror det var på våren. Men det har tydeligvis holdt bra på spenningen. Satte på "brødristeren" fra BT og grillet det noen sekunder, og det virket helt topp! Etter grillingen stabiliserte spenningen seg på 12,85V. Dette er et brukt batteri som jeg kjøpte av @Framtia  Egentlig hadde jeg tenkt å sette inn ett eller to Haze 110 gel, men det havnet i Viksunden alle sammen (kjøpte 6 på tilbud). 

 

Det har vært en utfordring å få til støping med de temperaturene vi har hatt i vinter og vår, men i dag så det endelig ut til at det skulle bli en mulighet. Det var meldt knallsol hele dagen, og lite vind, så da blir det fin temperatur inne i teltet. Knallet derfor til med støping av topplaminatet på dørken i dag. Begynte tidlig på formiddagen med å mette divinycellen med polyester.

5ab828314674f_25_03_1812.jpg.c36a8596d946f7f0773b1d7110bd86a3.jpg

 

Det skulle legges tre lag duk. Et lag 600g CSM, et lag 600g sydd roving, og et lag 600g CSM på topp. All duk var klippet og forberedt så god som mulig for at arbeidet skulle flyte effektivt. Av erfaring merket jeg opp en senterlinje i midten av dørken. Merket også senteret av mattene, så på den måten hadde jeg et utgangspunkt for å legge matta rett. Jeg merket også opp hvor alle matter skulle starte og stoppe på de tre forskjellige lagene. Jeg brukte litt tid på alle forberedelser, men når man står der og skal rulle ut alt alene så er det ikke tid til å knote. Stusser og luke kompliserer leggingen, men jeg har bygget opp et repo på hver side av båten, så jeg rakk bort til stussene for å klippe til rovingen når jeg la den. Rovingen er den som er vanskeligst å legge på så store flater. Blir den først skjev er den nesten håpløs å rette. Forsøker man å dra i den skrukker den seg, og det blir en utfordring å få den rett etterpå . Rovingen består jo av tråder som er like lang som matta, så det går heller ikke an å dra i den for å strekke den slik som CSM når den er fuktet. 

 

Her støpes det. På dette tidspunktet hadde jeg kommet meg forbi det mest kritiske. Jeg hadde fått lagt tre lag helt fram til bakkant av luka og rullet ut lufta uten at det hadde begynt å gelle. Resten måtte jeg rulle ut mens jeg stod i luka. Litt knot å sitte på huk nedi luka og rulle langs kantene, så det ble litt klin og kliss. Kom imidlertid i mål med skinnet i behold, så da var det greit :smiley:  Men jeg må vel si at dette er den jobben jeg aller helst skulle hatt en håndtlanger/medhjelper så langt i prosjektet. Det var for eksempel ikke så lett å komme seg ut av luka uten å ha noe å trå på når jeg skulle blande mer polyester :sweat:  Det er også et stressmoment at man gjerne skulle vært flere steder samtidig og rullet ut luft...

5ab82835c1620_25_03_1813.jpg.5c28930d0d7c7fd1f7bb0db2a2167959.jpg

   

Men så var det ferdig støpt da. Litt stress, men etter råd fra @Knude og @Åge Grevlingen ville jeg forsøke så langt jeg klarte å legge alle lagene vått i vått. Det blir nok som de sier det beste, og det er jo også lettere å oppnå høyere glassprosent når man legger flere lag vått i vått.

5ab82839cf5f1_25_03_1814.jpg.16a86cd1e03463bb3f164085c3f1286c.jpg

 

Litt merkelig farge på den siste polyesteren jeg fikk. Mørkegrønn som går over til blåaktig der det er tykkest.

5ab8284243afc_25_03_1816.jpg.2569461949784e7e10324e5a081cddc5.jpg

 

Flens til inspeksjonsluke over tankmåler fikk seg tre ekstra lag med duk.

5ab8283e32eee_25_03_1815.jpg.23a4659a68a2a446abd9c3a279eff45b.jpg

 

Så var det å dekke til. Lot det være en åpning på plasten de første timene før jeg lukket. Det er meldt 3 kuldegrader i natt, så jeg dro over to lag plast og teipet igjen. Fikk imidlertid litt dårlig følelse med å ha det så tett, så etter en stund gikk jeg ut igjen og åpnet opp litt lufting. Har nevnt det før, men hvor smart er det egentlig å ha en elektrisk vifteovn stående i styrendamp i et sånt telt? Tenker brann og eksplosjonsfare :ghost:

5ab8284dd4902_25_03_1819.jpg.bf48a9be8dfcbbbbc4c452eb32ba7cf0.jpg

 

Så var det dagens lille tips. Jeg bruker mye av de svarte engangs gummihanskene fra Biltema, men av og til bruker jeg slike tykke røde. De er lettere å ta av og på, og tåler aceton bedre. Hvis man bruker slike hansker bør de henges opp til lufting/tørk etter bruk. Da er det greit med slike klyper med magnet, også de fra BT, som er beregnet på malepensler på spann :thumbsup:

 

5ab82848ea639_25_03_1818.jpg.677a93bc4cbaa63ebc2cc2e1de16084f.jpg

 

Oppsummert ble regnskapet slik for topplaminatet på dørken:

2 lag 600g CSM:        9kg

1 lag 600g Roving:   4,5kg

Polyester:                 21,7kg (inkludert polyester til priming av divinycell)

Totalt:                        35,2kg  Men nå sluttet enter-tasten å virke igjen :confused: Hva er det for no det der da Ingar ?? Det er bare her på BP den ikke virker...(kanskje det er et hint om å ikke skrive så lange innlegg :giggle:)

 

25.03.18 17.jpg

25.03.18 04.jpg

25.03.18 05.jpg

25.03.18 06.jpg

25.03.18 11.jpg

Komodo

Komodo

Krimart skrev On 22.3.2018 at 16.14:

Igjen: imponerende. Gruer meg til du er ferdig ...  

 

Hadde ikke du et helt 200kg fat? Brukt opp alt allerede?? 

Takker så mye for det Krimart, tolker det slik at du setter pris på å følge med på prosjektet :smiley: Polyester, joda, jeg fikk et fat, men det var ikke fullt. Kanskje 140 kg. Har også tømt 5 20kg spann, er på det sjette nå :sweat:  Men nå skal det også sies at det gikk med ganske mange kilo til badeplattformprosjektet på Viksunden i fjor. Støpte ei tjukk massiv plate uten kjerne. Hadde også et uhell hvor det rant x antall liter ut i grusen :blush: Hvor mye er egentlig ikke godt å si.

 

Ellers har det blitt lagt ned noen flere timer i prosjektet siden sist. Skulle egentlig få hjelp av en proff til å støpe dørken på tirsdag, men så gikk han hen og pådro seg en blindtarmbetennelse, så da utgikk det.

 

Holdt imidlertid på å glemme at jeg skulle ha forsterkninger til montasjen av jockeysetet. Den orginale boringen i flensen på setet ville jeg ikke bruke, så jeg boret nye hull. Hadde jo uansett støpt på flere lag på innsiden. Målte nøye ut slik at det ble symmetrisk og lik avstand mellom hullene. Etterpå knabbet jeg hullbildet til malen.

5ab8281a48f4d_25_03_1807.jpg.64e7e63cf4a69fed8624b3a117c215c2.jpg

 

Hullbildet ble så overført til dørken.

5ab8281ed3033_25_03_1808.jpg.2ac00629b935eac5a02c98a4e93f446e.jpg

 

Tok ut 50mm hull i divinycellen og fjernet senteret.

5ab82822b3e8b_25_03_1809.jpg.224f88c6b9de2d27e84d479b633cbcd4.jpg

 

Så var det å sparkle opp.

5ab82827a0717_25_03_1810.jpg.ccacf8280278e55b36cf633759e32c9b.jpg

 

Neste arbeidsoppgave var støping av dørk. Her tilpasses det glassfiber. Siden jeg må rulle rundt alle stusser, luker, forsenkninger osv. var det om å gjøre å forberede alt så mye som mulig. Det tar tid å påføre polyester, rulle ut matte, mette mattene med polyester, og til slutt rulle ut luft. Særlig når man skal gjøre det alene, det hadde egentlig vært en fordel å vært fire til denne jobben. 

5ab8280a42a83_25_03_1803.jpg.f2289e487050eefc21e42c4385a86fb1.jpg

 

Tok også fram batteriet som skal stå i jolla og kontrollerte det. Det har ikke vært ladet siden i fjor en eller annen gang, tror det var på våren. Men det har tydeligvis holdt bra på spenningen. Satte på "brødristeren" fra BT og grillet det noen sekunder, og det virket helt topp! Etter grillingen stabiliserte spenningen seg på 12,85V. Dette er et brukt batteri som jeg kjøpte av @Framtia  Egentlig hadde jeg tenkt å sette inn ett eller to Haze 110 gel, men det havnet i Viksunden alle sammen (kjøpte 6 på tilbud). 

 

Det har vært en utfordring å få til støping med de temperaturene vi har hatt i vinter og vår, men i dag så det endelig ut til at det skulle bli en mulighet. Det var meldt knallsol hele dagen, og lite vind, så da blir det fin temperatur inne i teltet. Knallet derfor til med støping av topplaminatet på dørken i dag. Begynte tidlig på formiddagen med å mette divinycellen med polyester.

5ab828314674f_25_03_1812.jpg.c36a8596d946f7f0773b1d7110bd86a3.jpg

 

Det skulle legges tre lag duk. Et lag 600g CSM, et lag 600g sydd roving, og et lag 600g CSM på topp. All duk var klippet og forberedt så god som mulig for at arbeidet skulle flyte effektivt. Av erfaring merket jeg opp en senterlinje i midten av dørken. Merket også senteret av mattene, så på den måten hadde jeg et utgangspunkt for å legge matta rett. Jeg merket også opp hvor alle matter skulle starte og stoppe på de tre forskjellige lagene. Jeg brukte litt tid på alle forberedelser, men når man står der og skal rulle ut alt alene så er det ikke tid til å knote. Stusser og luke kompliserer leggingen, men jeg har bygget opp et repo på hver side av båten, så jeg rakk bort til stussene for å klippe til rovingen når jeg la den. Rovingen er den som er vanskeligst å legge på så store flater. Blir den først skjev er den nesten håpløs å rette. Forsøker man å dra i den skrukker den seg, og det blir en utfordring å få den rett etterpå . Rovingen består jo av tråder som er like lang som matta, så det går heller ikke an å dra i den for å strekke den slik som CSM når den er fuktet. 

 

Her støpes det. På dette tidspunktet hadde jeg kommet meg forbi det mest kritiske. Jeg hadde fått lagt tre lag helt fram til bakkant av luka og rullet ut lufta uten at det hadde begynt å gelle. Resten måtte jeg rulle ut mens jeg stod i luka. Litt knot å sitte på huk nedi luka og rulle langs kantene, så det ble litt klin og kliss. Kom imidlertid i mål med skinnet i behold, så da var det greit :smiley:  Men jeg må vel si at dette er den jobben jeg aller helst skulle hatt en håndtlanger/medhjelper så langt i prosjektet. Det var for eksempel ikke så lett å komme seg ut av luka uten å ha noe å trå på når jeg skulle blande mer polyester :sweat:  Det er også et stressmoment at man gjerne skulle vært flere steder samtidig og rullet ut luft...

5ab82835c1620_25_03_1813.jpg.5c28930d0d7c7fd1f7bb0db2a2167959.jpg

   

Men så var det ferdig støpt da. Litt stress, men etter råd fra @Knude og @Åge Grevlingen ville jeg forsøke så langt jeg klarte å legge alle lagene vått i vått. Det blir nok som de sier det beste, og det er jo også lettere å oppnå høyere glassprosent når man legger flere lag vått i vått.

5ab82839cf5f1_25_03_1814.jpg.16a86cd1e03463bb3f164085c3f1286c.jpg

 

Litt merkelig farge på den siste polyesteren jeg fikk. Mørkegrønn som går over til blåaktig der det er tykkest.

5ab8284243afc_25_03_1816.jpg.2569461949784e7e10324e5a081cddc5.jpg

 

Flens til inspeksjonsluke over tankmåler fikk seg tre ekstra lag med duk.

5ab8283e32eee_25_03_1815.jpg.23a4659a68a2a446abd9c3a279eff45b.jpg

 

Så var det å dekke til. Lot det være en åpning på plasten de første timene før jeg lukket. Det er meldt 3 kuldegrader i natt, så jeg dro over to lag plast og teipet igjen. Fikk imidlertid litt dårlig følelse med å ha det så tett, så etter en stund gikk jeg ut igjen og åpnet opp litt lufting. Har nevnt det før, men hvor smart er det egentlig å ha en elektrisk vifteovn stående i styrendamp i et sånt telt? Tenker brann og eksplosjonsfare :ghost:

5ab8284dd4902_25_03_1819.jpg.bf48a9be8dfcbbbbc4c452eb32ba7cf0.jpg

 

Så var det dagens lille tips. Jeg bruker mye av de svarte engangs gummihanskene fra Biltema, men av og til bruker jeg slike tykke røde. De er lettere å ta av og på, og tåler aceton bedre. Hvis man bruker slike hansker bør de henges opp til lufting/tørk etter bruk. Da er det greit med slike klyper med magnet, også de fra BT, som er beregnet på malepensler på spann :thumbsup:

 

5ab82848ea639_25_03_1818.jpg.677a93bc4cbaa63ebc2cc2e1de16084f.jpg

 

Oppsummert ble regnskapet slik for topplaminatet på dørken:

2 lag 600g CSM:        9kg

1 lag 600g Roving:   4,5kg

Polyester:                 21,7kg (inkludert polyester til priming av divinycell)

Totalt:                        35,2kg  Men nå sluttet enter-tasten å virke igjen :confused: Hva er det for no det der da Ingar ?? Det er bare her på BP den ikke virker...(kanskje det er et hint om å ikke skrive så lange innlegg :giggle:)

25.03.18 04.jpg

25.03.18 05.jpg

25.03.18 06.jpg

25.03.18 11.jpg

25.03.18 17.jpg



×
×
  • Create New...